矿井通风系统应符合哪些要求|稳定供风且杜绝风流紊乱保障井下作业安全
去年深秋下矿整改通风隐患那次,才算实打实摸清楚矿井通风系统应符合哪些要求,之前纸上背的条条框框,到了井下潮湿憋闷的巷道里,全是没用的空话。那天中班接班,巡检的时候发现掘进工作面风量忽大忽小,瓦检仪数值飘得厉害,班组老工人直接叫停了作业,说这套通风系统根本没达到井下作业的硬性标准,再干就是违规冒险。
一开始压根没当回事。
总觉得风机转着、风筒挂着,通风就没问题,抱着这种侥幸心理,之前好几次巡检都草草签字放行,甚至为了赶施工进度,默许班组私自改短了局部风筒,把原本规整的通风管路改得歪歪扭扭,风筒衔接处漏风严重,掘进迎头的新鲜风根本送不到位,回风巷的瓦斯和粉尘也排不出去,那时候只盯着瓦斯浓度不超标就行,完全忽略了通风系统最基础的适配性要求,也是这次事故隐患排查,才一点点抠出所有实操层面的硬性规范,才明白合规从来不是看表面设备在运转,是看每一处风流、管路、设备都贴合井下的实际作业条件。
现场整改的第一步,就是核对通风动力设备的运行状态。主扇风机必须保持连续稳定运转,绝对不能随意停机,当时排查发现主扇的变频参数被私自调整过,风压忽高忽低,这是最致命的问题,井下通风没有稳定风压,所有风量标准都是空谈。整改的时候直接恢复原厂参数,锁定风机调控权限,杜绝任何人私自改动设备设置,同时确认主扇运行噪音、震动都在正常范围,杜绝设备带病运行。
风筒铺设的细节最容易被忽略,也是最容易出问题的地方。巷道里的风筒必须平直、无破损、无挤压,衔接位置要严密贴合,不能有缝隙漏风,拐弯处必须用专用弯头风筒,不能硬折风管。之前我们图省事直接弯折风筒,直接导致局部风量损耗超了三成,迎头有效风量压根达不到作业需求,返工重新铺设风筒的时候,逐段检查封口,破损、老化的全部更换,全程保证整条风路通畅无损耗。
通风系统的分区把控也不能乱。井下采掘工作面、回风巷、机电硐室必须实现独立通风,不能出现风流串联、短路的情况。那天排查出来的另一处关键问题,就是闲置巷道风门长期敞开,导致新鲜风流直接短路,掘进面风流循环不畅,瓦斯积聚风险暴涨,当场关闭闲置巷道风门,加装机械闭锁装置,保证风门随开随关,彻底杜绝井下风流紊乱的情况。
风量配比必须匹配作业工况。
不同作业区域的风量需求完全不一样,掘进、采煤、设备检修、爆破作业的通风标准各不相同,井下作业人员增减、大型设备启停、爆破前后,通风风量都要实时微调,不能一套风量用到底。爆破之后必须预留足够通风时长,彻底吹散炮烟和一氧化碳等有害气体,才能允许人员进入作业。之前班组为了抢工期,多次擅自缩短通风间隔,这是长期遗留的违规陋习,这次整改直接卡死作业流程,严格按照工况匹配风量和通风时间。
还有最容易被忽视的备用保障要求,通风系统不能只靠主设备硬撑。必须配套完好的备用风机和双回路供电电源,主设备故障时可以无缝切换,不会出现井下无风的真空状态。我们矿之前的备用风机常年闲置,积灰卡顿,线路老化,压根没办法正常启动,这次逐台检修调试,清理设备故障,测试切换功能,同时固定专人定期巡检维护,保证备用设备随时可以投入使用。除此之外,整个通风系统的通风阻力、风流速度、风量分配都要定期检测调校,让整套系统始终处于动态合规的状态,适配井下不断变化的作业环境。
整改完那天凌晨,坐在井口休息室,手上还沾着风筒胶皮的灰尘,耳边还回荡着巷道里平稳均匀的风声。