上次跟进32层商住超高层主体施工,最磨人的工序就是高层建筑侧向位移如何控制,很多人都以为位移超标是后期结构沉降导致的,其实大部分问题都是施工过程里一点点攒出来的,靠后期整改根本治标不治本,稍有疏忽就会超出规范允许的千分之一限值。最开始班组抱着侥幸心理,沿用普通高层的粗放施工方式,只看重结构浇筑成型质量,完全没管控动态形变,施工到第十八层复测时,全站仪测出侧向偏移已经达到3.2mm,刚好卡在超标临界线,整段施工直接被迫暂停。
当时现场直接叫停了主体浇筑作业。
折腾好久才搞明白,高层建筑的侧向位移从来不是单一因素造成的刚性变形,而是风荷载、混凝土收缩徐变、施工堆载、架体晃动叠加出来的动态偏差,低层建筑的管控逻辑完全套不住超高层施工,楼层越高,高空风压带来的侧向推力就越大,未固化的混凝土结构可塑性极强,哪怕是几公分的物料堆放偏差,都会持续拉扯结构产生位移,日复一日就会形成无法逆转的累积偏差。之前我们最大的误区,就是只在成型后检测整改,从来没有在施工过程中提前干预,白白放过了每一层的微调机会,让小偏差层层叠加,最后逼近超标红线。
最先落地整改的是现场施工堆载管控。之前施工班组图方便,把钢筋、模板、脚手架配件全都堆在施工层东侧,单侧荷载严重失衡,松软的施工层楼板还未达到设计强度,长期承受偏心荷载,慢慢就出现了轻微侧向倾斜。整改后直接划定对称堆放区域,东西两侧物料堆放重量差值严格控制在0.5吨以内,多余物料全部转运至下层硬化堆放区,高空施工面不允许留存任何集中荷载,从源头杜绝偏心受力引发的位移。
然后彻底优化了模板支撑体系。原本的架体搭设只满足基础规范参数,立杆间距统一、斜撑数量不足,高空有风时架体存在轻微晃动,混凝土浇筑的侧压力会推着模板微微外移,每层偏移一点点,层数多了偏差就很可观。后续在外围架体增设双向加固斜撑,每三层设置一道与主体剪力墙刚性拉结的固定点,收紧架体的活动余量,模板拼缝、对拉螺栓全部二次复拧,杜绝浇筑过程中模板位移变形。
混凝土浇筑的节奏和方式也全部调整。原先施工是单侧连续浇筑,浆液侧压力集中冲击墙体,很容易推偏未定型的剪力墙结构。改成分层对称浇筑,两侧墙体同步匀速进料,单层浇筑高度严格控制在五十公分,振捣时均匀慢速,不局部猛振,避免混凝土密实度不均产生的结构应力偏差,让每一层结构成型时的受力状态都保持均衡。
监测频次的调整是最关键的一步。原先三天才做一次位移复测,间隔太久,形变已经固化成型,根本没法微调。后面改成每层浇筑完成、初凝结束后24小时内必测,遇到六级以上大风天气,风停后第一时间加测数据,精准捕捉每一次微小形变。只要监测数据出现0.5mm的偏移趋势,下一层施工就微调模板垂直度,提前反向抵消偏差,不让微小形变累积扩大。
主体封顶之后,针对前期残留的微小累积位移,做了精准的预应力微调,通过对称张拉结构预应力筋,平衡结构侧向残余应力,最终把整体侧向位移控制在规范允许范围内,全程没有大面积返工,全靠过程中的动态管控稳住了结构形态。
那晚核对完最后一组位移监测数据,收拾好仪器走出施工楼体,高空的风刮得脚手架哗哗响,整片楼宇的轮廓在夜色里稳稳立着。